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某破碎生产线电磁振动给料机故障的排查
- 2022-05-17-

  某生产线中所用电磁振动给料机在使用中,产生了一些故障,技术人员对其进行了排查,具体的排查过程如下:

  一、振动电机检查:

  (1)振动电机已运行956小时。两台电机安装完好,底脚紧固螺栓无松动。

  (2)打开偏心块的保护盖,发现没有灰尘进入。手板振动电机偏心块,转轴转动灵活,车削过程中无卡滞、异响等不良情况,偏心块转动对称性好。此外,未发现缺少润滑脂。

  (3)打开振动电机接线盒,接线正常,无缺相现象。测量三相线电阻,电阻值平衡,符合要求。测量对地绝缘电阻,电阻值为≥550mΩ,符合要求。

  (4)由于现场不具备深入检查的条件,通过上述检查,振动电机故障可以初步消除。

  二、使用工况的排查:

  按照业主正常生产模式工作,对移动式破碎站进行跟踪检查,格外是振动电机。在我们的工作中,我们多次发现以下循环现象:

  当一、二腔中的冲击板频繁且振幅较大时,冲击断开电流值从额定电流的50%增加到72%,控制系统的反馈信号反馈振动进给以降低进给速度。电磁振动给料机的频率从40Hz降低到30Hz左右,物料的移动速度降低,料仓的料位继续上升,导致振动给料机的卡扣过度压缩,振幅从8mm降低到5mm。然而,此时喂料钩机的工作平台较低,因此驾驶员无法找到料仓的料位,并继续喂料,从而导致料仓已满,振动电机过电流。由于振动给料机降低了进给速度,控制系统将在反击中断恢复正常后反馈信号以加快振动给料机。由于料仓已满,远高过振动给料机的承载能力,弹簧从过度压缩到恢复正常需要很长时间,振动给料机的进料加速时间和振动电机的过流时间相应延长。

  振动电机的运行电流与振动给料机的负载能力成正比。电磁振动给料机满负荷时,总电流基本在16~19A之间;当料仓液位为满料仓的2/3时,总电流将降到13A以下;当料位为满仓的1/2时,总电流可降到12a以下。

  每次过流时间基本为2~5min。一次过流时间较长可达1lmin,其中16~19A时持续时间近9min(单台电机额定电流为6.92a),远高过额定值。工作1.5小时后,电机较高温度达到81℃,接近报警温度。

  此外,在移动式破碎工作约0.5小时后,预筛机的上筛板已被沉积物整体堵塞。停止电磁振动给料机并检查,发现腔体I和腔体II的反击板已被沉积物覆盖。

  具体解决措施,敬请关注下次分解。

某破碎生产线电磁振动给料机故障的排查